【48812】陕西延伸石油集团榆炼技改收回凝结水4万多吨

  本年8月,榆林炼油厂催化车间成功对该厂180万吨/年催化设备内的除氧器和定排扩容器进行了技术改造。他们用最小的本钱,不仅为企业处理了困扰多时的“蒸汽上天”和“噪声扰民”问题,并且经过收回蒸汽再使用,每年为企业节省新鲜水40000多吨。

  榆炼180万吨/年催化设备除氧器为热力除氧器,其顶部除氧蒸汽排空量约每小时3吨左右,蒸汽排空过程中现场噪音较大,蒸汽糟蹋严峻。一起,到了冬天,设备定排扩容器各汽包在排污防冻过程中也会排放很多蒸汽(每小时约2吨),设备和地上积冰严峻,存在必定的安全危险危险。“蒸汽上天”和“噪声扰民”问题成为急需破解的难题。

  本年5月份,在设备首次大检修中,车间在除氧器顶部安装了消声器,噪声问题得到了有用的管理。而关于“蒸汽上天”问题,该厂讨教有关专家得出的主张是出资180多万元,再购买一套乏汽收回设备。可是,催化车间的干部职工们没有被专家的主张所捆绑,他们冥想苦思、斗胆探究,在本年8月初进行了技改,增加了冷换设备,使排空的高温蒸汽冷凝落地,收回使用,终究找到了处理“蒸汽上天”问题的最佳途径。据统计,这项技改材料费仅为12600元。技改后,不仅对设备工艺无不良影响,并且每小时可收回5吨凝结水,用于车间循环水补水,年可节省新鲜水40000多吨。